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1、概述
麟北发电有限公司为2×350MW超临界低热值煤间接空冷机组,是陕西省2016年重点建设工程,利用周边煤矿洗选产生的煤矸石和煤泥发电,是煤电一体化综合利用项目,燃煤在外置煤场完成矸石与煤泥的掺配,用管状皮带输送至厂区锅炉进行直接燃烧;
麟北低热值煤项目机组于2019年全面投产,年处理矸石200万吨,有效解决煤矸石对当地环境造成的影响,给麟游、灵台两地实现跨地区供热、供电,改善贫困地区人民生活和工业生产,具有良好的社会效益和经济效益。
2、改造背景及存在问题
2.1设计背景
本工程采用循环硫化床锅炉,输煤系统工艺设置为“粗筛+粗碎”和“细筛+细碎” 两级筛分破碎设施。
粗碎机室内筛碎设备双路布置,每路各设1台滚轴筛和1台碎煤机,两路筛碎设备互为备用。每台滚轴筛出力800t/h。粗碎机每台出力600t/h,入料粒度≤300mm,出料粒度为≤30mm。
细碎机室内筛碎设备双路布置,每路各设滚动细筛机和1台德国CPC锤击式细碎机,两路筛碎设备互为备用。每台细筛机出力800t/h。细碎机每台出力600t/h,入料粒度≤50mm,出料粒度≤8mm。
2.2 煤原:
电厂来煤主要是麟北煤矿一部分矸石(约占30%),一部分煤泥(约占30%),一部分精煤,平均热值在3500大卡。
2.3问题发现
麟北发电采用东方锅炉生产的循环流化床锅炉,运行中锅炉出现以下问题:
(1)锅炉床压偏高,最大12KPa,水冷风室压力17KPa;
(2)锅炉排渣严重不畅,冷渣器入口频繁堵渣,炉内结焦严重;床温严重不均且偏低,平均床温到400℃,个别床温到200℃。这严重影响着锅炉运行的安全性和稳定性。
经对入炉煤粒径分析发现,入炉煤粒度超标>10mm超标>10~20% ,最大块度甚至达50mm以上,超标入炉煤粒度是锅炉运行不稳的根源。
3、入炉煤粒度超标危害及因素分析:
(1)设计因素:
对低热值煤燃煤,不能千篇一律照搬普通电厂固定二级筛破的工艺。二级细碎对来煤中的较硬矸石不能有效破碎,致使一些>10mm的超限颗粒进入锅炉。工艺缺少二级碎后检查筛设计。
(2)设备问题:
实际入炉煤粒径超标,其中一级破碎后粒径分布<10mm平均占比已达70%以上,二级细筛分级效率低,造成下游碎煤机负荷增大,为保证破碎机通过量,二级细碎转子与破碎板间隙不能趋小调整,造成大颗粒遗漏。
(3)煤质问题:燃煤为周边矿区的末原煤,矸石含量~30%,白矸硬度高,二级细碎可逆锤很难将10~50mm的白矸破碎到-8mm,造成细碎机逃逸偏大。
超标粒径的最大危害是锅炉燃烧出现流化不良,循环灰少,床温不稳, 风量大风机电耗高,影响炉内密相区、稀相区的温度场分布和燃烧气氛分布,导致SO2和NOX原始浓度升高。
超标粒径进入锅炉,在炉膛内不能有效和充分燃烧,原煤悬浮不起,严重者形成结焦停炉、排渣困难等问题;
4、 超粒度解决方案及措施
利用现有碎煤机下空间,在此增设检查筛筛分,去除可逆锤破碎机出料中不合格的大颗粒物料,减少大颗粒对锅炉破坏性磨损,保证锅炉安全运营。
4.1改造工艺方案:二级细碎下设置检查筛——交叉筛。
4.2 改造后效果
改造后有排出了10mm以上大粒径,特别是原料中的白矸,通过皮带机输送到煤场。入炉煤粒径超标得到大幅改善,冷渣器排渣顺畅,锅炉燃烧正常。
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